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萍乡厚膜陶瓷高压电阻公司服务为先「厚博电子」

来源:厚博电子 更新时间:2024-05-06 09:50:24

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由于氧化锌经过长途运输装卸过程,包装氧化锌的编织袋表面及编织袋的空隙中沉积了大量灰尘,如果在制备浆料加入氧化锌时,没有将编织袋拔掉并且擦去塑料袋表面的灰尘,就会落入浆料中,即进入粉料中,这也会引起上述类似的大小不一的气孔缺陷。

针对以上情况,在制备混合浆料加氧化锌时一定要先将编织袋扒掉,同时用湿抹布将塑料袋上的灰尘擦干净后,再倒入氧化锌的措施即可预防。

针对目前这种比较普遍问题,提出过采用既有分散性又具有润滑性分散剂的主张[1],即采用十四脘醋酸胺(阳离子型)分散剂,或者添加如:丙三醇(甘油)等润滑剂,以降低粉料颗粒的硬度;同时适当增料的含水率,以降低坯体成型压强。在未添加以上润滑性有机物以前,应该采取适当减少PVA的添加量,比如熟料工艺每百公斤氧化锌混合浆料添加700克已经足够了;而生料添加600克也足够了;同时适当提高粉料的含水率措施,也是有一定良好效果的。

严格控制浆料的固体浓度尽可能高,以减小颗粒中空洞。需要控制造粒料的粒度范围,平均粒径不要超过100μm,以减小空心颗粒的空洞。粒径越大,方波容量越低。曾经试验过将粗细不同的分别成型坯体,即采用过60目筛上粉料成型的电阻片,方波通流能力远远低于过60目筛下粉料的通流能力。成型坯体粉料的含水率严重不均匀

生产过程对于每批氧化锌的混合浆料过筛后的残渣要注意观察,如果有煤粉残留就不要再使用,采取退货并追究供货商的赔偿责任。此情况曾经遇到过由于氧化锌中有煤粉,造成大量电阻片报废,退货并赔偿损失的先例。特别是进入浆料混合罐及各种工器具表面及容器中,进而进入浆料或者粉料中;导致经常出现磨片后的电阻片端面有状气孔,方波试验时就会在处引起击穿,每年报废大量电阻片;而在几年后改用以后就再也没有出现过以上情况。

以上信息由专业从事厚膜陶瓷高压电阻公司的厚博电子于2024/5/6 9:50:24发布

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